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2015年6月 业 83 先进控制技术应用总结 张本峰,乔洁,吴培,顾朝晖 (河南心连心化肥有限公司 河南新乡453731) 介绍了先进控制(APC)技术和模型预测控制(MPC)技术的简要情况。分析了锅炉燃烧多变量综 合控制优化器在循环流化床锅炉燃烧系统中的应用情况以及精醇系统MPC技术的控制思路。采用APC技术 后,优化了生产控制模式,降低了生产成本,减轻了操作人员的劳动强度,实现了系统由手动控制向先进控制技 术的转变。 关键词 先进控制技术模型预测控制 应用 中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1006—7779(2015)03—0083—03 Sum—Up of Use of Advanced Process Control Technology Zhang Benfeng,Qiao Jie,Wu Pei,Gu Zhaohui (Henan Xinlanxin Fertzer Co.,Ltd.Henan Xinxiang 45373 1) Abstract A brief introducton i given of the siuaton of advanced process contol(APC) echnology and model predictve control(MPC)technolog.An analysi is made of he use condions of boiler combustion multivariate integrated control optimizer for combustion system of circulating fluidized bed boiler and the control ideas of MPC technolog fr methanol rectification system.After using APC technology,production control pattern is optimized,production cost is lowered,and labor ntensity of the operator is reduced,realizing the transformation from manual control to advanced process control technolog Keywords advanced process control technolog model predictive control use 随着现代科学技术的不断进步和计算机技术 的发展,工业过程13益走向大型化、连续化、复杂  模型预测控制(MPC)技术简介 化,其工艺和技术等各个层面对工业生产过程控 APC技术采用科学、先进的控制理论和控制 制的品质提出了更高的要求,质量控制与经济效 方法,以工艺过程分析和数学模型计算为核心,将 益之间的矛盾日趋尖锐。特别是在化工生产装置 工厂控制网络和管理网络作为信息载体,充分发 中,很多系统具有高度的非线性、多变量耦合性、 挥DCS常规控制的潜力,保障生产装置始终运转 不确定性、信息不完全性和大时滞性等特征,工艺 在最佳状态,并通过多变量协调和约束控制降低 操作中被控变量与控制变量存在着各种矛盾约束 装置能耗,以获取最大的经济利益和最优的质量 等,所以要想获得精确控制指标十分困难,采用常 控制。 规的比例一积分一微分(PID)控制无法获得满意 MPC技术属于APC技术的一种应用方式,主 的效果。因此,对于过程控制系统的设计,已不能 要是在海量历史运行数据中建立多变量数学控制 采用单一基于定量数学模型的传统控制理论和控 模型,挖掘被控变量、干扰变量、操作变量之间的 制技术,必须研究先进的过程控制规律。先进控 数学关系,在模型中利用积分和微积分关系,协调 制(APC)技术的目标就是为了解决采用常规控制 各变量关系,实现先进过程控制。MPC技术的应 效果不佳,甚至无法解决的复杂工业过程控制的 用是石油化工生产过程控制上的革命性突破,利 问题 用优化控制技术提高装置加工能力和高附加值产 
品收率已成为众多企业普遍采用的技术手段。多 家公司开发成功的优化控制软件已在常减压、焦 化、催化裂化、连续重整、芳烃抽提、吸附分离和加 氢裂化等炼油装置以及聚丙烯、聚乙烯、聚酯等化 工装置中得到大量的成功应用,并带来了显著的 经济效益。 2 APC技术在河南心连心化肥有限公司 生产中的应用分析 2.1 锅炉燃烧多变量综合控制优化器 循环流化床锅炉燃烧系统是一个大滞后、强 耦合的非线性系统,各变量间相互影响,同时要考 虑飞灰循环和燃烧过程具有反应慢、变量多、控制 精度低等问题;且操作人员的操作水平不尽相同, 控制思路有差异,工艺指标的波动范围较大。因 此,在实现锅炉燃烧APC技术上,考虑采用机理 控制优化器,从燃烧工艺理论出发,寻求过程的优 化控制。 针对循环流化床锅炉的燃烧及运行特性,机 理控制优化器的理论基础为:循环流化床锅炉炉 床释放的热流量与床料内含有的燃料量成正比, 可采用一次风控制炉床释放的热流量、进料量控 制床料内的燃料量的基本燃烧控制策略。锅炉燃 烧系统中涉及风、煤、灰、渣、水等,控制指标有床 温、床压、烟氧含量、主汽压、主汽温等参数,要实 现多变量综合优化控制,应以反映循环流化床锅 炉“蓄热池”存热量的床温信号为基础,根据引风 量、给煤量、风煤比、最佳氧含量、风量前馈、炉膛 压力信号及排渣的自动调节,实现循环流化床锅 炉的优化控制。循环流化床锅炉燃烧综合控制优 化器控制思路如图1所示。 最终建立的锅炉燃烧机理优化控制器包括燃 料、一次风、二次风、引风、排渣的自动调节,控制 参数为锅炉热负荷、炉膛出口烟气温度、床温、床 压、炉膛压差、烟气含氧量、炉膛负压、一次风量、 二次风量等。 2.2 精醇系统预精馏塔多变量MPC技术 精醇系统是将粗甲醇进行多次部分汽化,同 时又将产生的气态物质多次部分冷凝,达到甲醇、 水以及其他杂质分离的过程。系统的输入物料为 粗甲醇,利用的热能为低压和中压蒸汽,进料粗甲 醇含量一定,因此热能利用量与进料量之间的关 业 第42卷第3期 主汽压力}_一 主汽流量J  热负 锅炉 主汽温度}__ 算 计 —围 汽包压力l__一 炉膛出口烟气温度I  炉膛压差l 循环流化  床锅炉燃 次风量I 烧多变量 —围  综合控制 床温 l 优化器  床压 1    日 § 二次风量l   炉膛压力I  图1 循环流化床锅炉燃烧综合控制优化器控制思路 系是稳定的。Et常操作数据就是无数个小的模 型,基于此精醇系统的APC技术采用MPC控制 软件。利用历史数据建立系统操作模型,在模型 运行的过程中不断建立新的、更准确的模型指导 系统运行。 在精醇系统常规控制过程中,塔温、塔压等被 控变量通过工艺指标中的设定值对进料量、蒸汽 量、回流量等控制变量进行手动调节,此控制模式 存在很大的不稳定性,对操作工的操作水平要求 很高,各项工艺指标虽然在指标范围内,但波动范 围较大也较频繁,会引起精甲醇中水分含量的变 化,对降低生产成本与稳定产品质量十分不利。 以精醇系统的预精馏塔控制为例,在预精馏 塔子控制器变量表中,控制变量有回流槽液位调 节、塔底蒸汽阀位调节、塔底出料控制调节、粗甲 醇进料流量调节,被控变量有塔顶温度、塔中温 度、塔底温度、塔底液位、塔顶回流槽液位、塔顶回 流量、塔底采出流量,干扰变量有进料温度、蒸汽 缓冲罐压力、塔顶压力、回流温度。精醇系统 MPC控制软件运行前期,通过阶跃测试软件对各 变量之间的联系进行工艺分析并建立数学模型, 每个变量都有1个数学模型与之对应,此数学模 型便是该变量未来运行时的操纵者,通过工艺分 
2015年6月 张本峰等:先进控制技术应用总结 85 析预测变量的变化趋势并提前指导控制变量进行 相应的调整,不仅可避免变量出现较大的波动,而 3 经济效益分析 (1)河南心连心化肥有限公司三分厂锅炉的 多变量综合控制器应用后,锅炉燃烧工艺指标波 动大幅减少,主汽压、主汽温、烟氧含量、炉膛负 且使生产系统更加稳定。在生产过程中,数学模 型不断优化更新,以实现不同工况条件下调整的 要求。如预精馏塔塔底液位通过蒸发量和循环量 来控制,当该液位对于设定值有变化时,预精馏塔 再沸器的蒸汽量和预精馏塔回流槽的回流循环量 会在模型中辨识液位的变化量应如何调整蒸汽量 和循环量才能稳定液位,然后直接驱动蒸汽缓冲 罐自调阀和回流槽自调阀。精醇系统MPC控制 思路如图2所示。 压、床温和床层压差波动降幅分别为4.29%, 11.53%,6.55%,11.40%,15.25%和2.43%,锅 炉燃烧效率提高0.71%,每年实现经济效益超过 50万元。由于床温和床压得到稳定控制,在保证 脱硫及脱硝装置设备安全运行的前提下,床温的 稳定提高及低床压运行,可有效降低炉渣含碳量, 减少不完全燃烧损失,同时可降低风机电耗。 (2)河南心连心化肥有限公司二分厂精醇系 统采用MPC技术后,将相互耦合的变量放人1个 多变量控制器中,利用模型自动进行解耦控制,包 括对塔顶回流罐液位范围的控制。尽可能稳定后 塔进料,以保证后塔稳定运行;而对于前塔液位进 行的范围控制,采用模型控制和策略控制,优先使 用低压蒸汽,同时尽量保证塔底加热的稳定。采 图2精醇系统MPC控制思路 用软测量技术来计算当前产品的质量,作为控制 的参考。若可能,将软测量结果投入闭环自控,实 在正常生产过程中,被控变量和干扰变量均 通过此数学模型进行分析,最终反映给控制变量 进行调节。此数学模型的建立相当于为自动控制 现质量卡边控制,以提高精甲醇收率。塔顶蒸发 冷凝液温度可根据需要投入自动,采用电机变频 进行控制,避免不必要的过冷,以降低塔顶电耗。 采用先进控制后,实现质量卡边控制可提高精甲 醇收率;同时,通过稳定各项指标,可节约1%左右 的蒸汽,每年节省蒸汽价值近10万元。 (收稿日期2013.08—15) 增加了1个用以替代操作工分析的大脑,将控制 变量、被控变量和干扰变量反馈的全部信息在此 进行综合分析处理,可实现多变量之间的联系及 变量之间的权重分析,并根据分析结果提前对控 制变量进行调整。 欢迎订阅2015年《小氮肥》 《小氮肥》杂志是经原国家科委、原化工部批准,由上海化工研究院编辑出版的全国性刊物。主要 发行对象定位占全国氮肥一半以上产能的传统流程大、中、小规模的氮肥企业和兼顾向新型煤气化转 型的企业。主要报道内容有:氮肥企业的技术改造、节能减排经验;氮肥生产中新技术、新设备、新材料 的应用;化肥科研成果、生产管理以及氮肥企业发展煤化工产业链经验和开展多种经营的信息等。本 刊内容可供全国从事氮肥、煤化工行业的工厂、设计、科研、高等院校及各省市主管部门的工程技术人员和 管理人员参考。 《小氮肥》为月刊,大16开,28页,封面彩印,国内外公开发行,每期定价3.o0元,全年定价36.00元。 全国各地邮政局已于2014年9月开始办理2015年《小氮肥》期刊征订工作,邮发代号4-233,请广大读者 前往当地就近邮政局办理订阅手续,也可以直接向本刊编辑部订阅。 地址:上海市云岭东路345号邮码:200062电话:(021)52800372 52500962(兼传真) 《小氮肥》编辑部 

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