四代机基本知识4-进气道之XB70女武神的哀伤

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(图文并茂)四代机基本知识4-进气道之XB70女武神的哀伤
进气道故事之XB70女武神的哀伤

40多年前,天空中曾经翱翔过一个神物。她虽然重250吨,但她却藐视重力法则。其身若浩瀚之原,其翼若垂天之云,其形若离弦之箭,怒翅而飞,于23千米高空,持续以3赫速度呼啸而过,神游于天地。弹指一挥间,跨过雄伟山脉,掠过广阔平原,穿越茫茫大漠,背负青天,飞越洲际。凭借自己澎湃的力量,她施展乾坤大挪移,把风转化成比原先强大数百倍,数千倍甚至上万倍的冲击波,置于脚下,以排山倒海之势,乘波而去。她,就是世界上第一种实用的乘波飞行器―――XB70女武神轰炸机。
她是3马赫的一个传奇,她是当时人类科技的神作,她带给人们太多的惊叹,不仅在于其非凡的技术,更在于那次让无数人瞠目的事故。


起因
XB70计划始于1955年,当时美国空军希望有一种高空,远程,能以3马赫速度冲刺的洲际轰炸机,能够投掷核弹或常规炸弹,打算用来替换B52轰炸机。波音和北美航空分别递交了他们的方案,两个方案的飞机都超过450吨重,都能进行3马赫冲刺。但空军觉得太大了,使得原先放置B52的机库和相应的设备都放不下他们。

美国空军最初招标时给项目的代号叫:武器系统110weaponsystem110。这是最初北美航空公司的方案,怪模怪样,尤其是机头部分,与其说是鸭翼倒不如说是鸭嘴,像某个中学生的课堂涂鸦作。最外侧两个是巨大的油箱,为飞机提供巨大的航程,到达战区前,把外面的两个翅膀丢掉,减轻重量。


外面翅膀丢掉后,飞机轻快了,作战勇猛了,就好像圣斗士星矢里的阿瞬,要想提升小宇宙的能量,就得先把身上能脱的东西统统给脱掉。然后进行3马赫冲刺,抵达战区,投下核弹,最后开溜。但这飞机只能进行3马赫冲刺,不能进行3马赫巡航。
1957918号,空军重新制定了要求。要求能以3.03.2马赫的速度长时间巡航,能飞到23千米高度,航程168940公里,并限制了重量不能超过222吨。这样原先两家公司的方案都被退回了。之后两家公司都重新设计了方案,然后在19571223日,北美航空公司中标,次年的124日获得合同,2月份这飞机正式被定命名为B70女武神。

北美航空的工程师给军方人员观看B70的模型。

1号机下线


第一架XB70A1964511日首次公开展示。人们第一眼看到他的时候都被她所震撼到了,她的外形在那个年代是那样的超凡脱俗。在之后的921日进行了首飞。有意思的是,苏联的米格25原型机也在同一年进行了首飞,仅仅比XB70提前了半年。整个60年代,是属于3马赫的时代。

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飞机虽然64年才首次出厂公开,但早在2年前,美国空军就已经制作了些花边消息发布给

公众看了,来吊足大家的好奇心。
这么个庞然大物进行3马赫巡航,他必然有他的绝活,设计人员在他上面可动了不少脑筋。

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女武神的发动机吊舱十分的显眼,几乎占了总长度的三分之二。
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女武神共有6台涡喷发动机,按33的配置吊挂在翼下的两个吊舱内,两个吊舱合并为一体,从外面看如同只有一个吊舱。这样飞机的表面积就能减到最小,减小摩擦阻力。投弹舱刚好夹在两个舱的中间。这张图是她的右边进气道,5号发动机跟6号发动机中间有一个水平裂缝,是女武神1号机在进行第12次飞行时被打伤的,当时飞机正进行2.58马赫巡航。

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这是受伤的5号发动机,看她的发动机叶片,伤痕累累。当时XB702.58马赫巡航途中,飞机上一块蜂窝结构的表皮突然脱落,被吸进了右边进气道,导致6台发动机中的4台熄火。后来尝试了几次点火后,5号发动机终于再次转动,给本已瘫痪的右进气道提供了点推力,最后飞机靠3台发动机返回地面,而剩下的3台完全报废。这张照片下方,还能看到日期,6557日返回后拍的。

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后面的6朵菊花整齐排列,霸气十足。工作人员正在更换第五号发动机。
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她的进气道非常的庞大,非常的长,数名工作人员正坐在里面躲猫猫。光进气道后部的扩压段就有16.76米长。16米是个什么概念呢?武汉最新的铰接式公交车就是16米长。

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被戏称为“手风琴”的武汉最新巨无霸公交车就是16米长。但注意,16米仅仅是她进气道后部扩压段的长度,如果把一个完整的进气道和发动机都都算进去的话,女武神完整的吊舱长度大约有两辆这种公交车的总长。
她的进气道不仅长,而且非常复杂,要能够满足3马赫的巡航,她的增压减速法方法自然也是大手笔。

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女武神的进气道俯视图和侧视图,她是一种混合压力进气系统。最末端的3台发动机由于间距过大,前面还设置了两道斜板呈不同角度摆放,好让气流能刚好对准发动机的压气机一对一的送气,不让这“三兄弟”抢食吃。前面介绍的被打伤的部位,就是这隔板。
每个进气道的喉部都有大量可活动的斜板,用来调整喉部的截面积。进气道后面还有6个放气门,放气门大概在发动机的前上方,并从垂直尾翼的前缘把过高的气流放出去。飞行时靠喉部的斜板和后面的放气门共同作用,来不断调整进气道喉部的宽度和扩压段的气压,来调整末激波的位置,好跟发动机的进气量匹配,使女武神在各个速度下都达到最优化。气道附面层吸附系统在喉部,是多孔的网格结构,从机腹下泄放出去。
XB70共建造了2架,分别为XB701XB7021号机采用手动/半自动进气感应控制系统,2号机则是全自动。手动控制的系统需要正驾驶和副驾驶的共同操作,正驾驶控制发动机,副驾驶控制气流感应系统。手动模式下,副驾驶同时控制喉部宽度和放气门的开闭。半自动进气模式下,副驾驶只负责控制放气门而进气喉部的调节则自动反应。全自动模式下(2号机)进气道的喉部调节跟放气门操控则全部自动化。进气道的工作情况通过各种参数显示给幅驾驶员。

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在亚音速的时候,副驾驶员调整隔板使得进气喉部的截面积最大化,紧闭后面的放气旁道门,好让里面气流的压力最大。
12马赫飞行的时候,调整隔板使得喉部开始收缩,进气口前的斜面会产生多道斜激波来增压减速,末激波也会在进气口前方形成。末激波跟斜激波交汇的地方会有滑面,所以末激波会在进气唇前方一点点,好让滑流流走。
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而在超过2马赫之后,进气喉部继续收缩。而此时激波会因速度的增加而角度后倾,之后会打到进气唇的外壁并反射。但她最外端的首道斜激波都保持在进气口外,如果首道斜激波也打到进气道内的话,一旦控制不好,进气道内因有太多的反射激波系,压力过高会直接把进气道给撑爆掉,飞机就直接在空中炸开了花。
女武神的进气道内,末端的正激波靠喉部越近,总压恢复系数越高。但这并不总是稳定的,如果进去的流量多了,过高的内压会使正激波往前移。一旦发生后,这种不平衡会加剧并导致把正激波一口气直接推到进气口外,这样瞬间就会有大量的压力损失,还会增大进气阻力,飞行不稳定,推力下降,这被称之为进气道无法启动。这就有点类似于SR71鸟的进气道,只不过黑鸟是调节尖锥,女武神是调节喉部宽度和放气门。通过细心的控制进气喉部的大小和放气门的开闭,让正激波待在一个设计区域,就能维持稳定并保持高的总压。
但另一方面,如果末端正激波移动的太靠里面的话,又会有新的问题产生。由于激波被严重推迟出现,属于一种超临界状态。这时候由于来不及减速增压,发动机叶片容易打滑。而且正激波太靠后,直接越过了喉部的边界层泄放区域,边界层就又开始出现并会跟正激波相互干扰产生紊流,紊流流入发动机后一旦控制不好飞机就会振喘甚至失速。
而后面放气门的开闭同样非常的重要。虽然可以通过控制斜板的收缩来调整前端的斜激波,但它们对末端正激波是无能为力的,所以调整末激波的重任就落在了进气道里面的放

气门上。原理非常的简单:关闭放气门时压力升高,迫使正激波往前移动;而打开放气门,“漏气”的进气道压力下降,正激波就被迫向下游移动。由于3马赫飞行时,依靠激波减速后获得的气流压力是绰绰有余的,这样只需调整放气门开口的大小,就能调整正激波的前后位置。
因为XB70不仅速度的跨越区间大,要能从0速度一直到3马赫速度,而且还要能飞行到2.3万米高空。高空的空气稀薄,所以不同情况下遇到的气流性质变化很大,需要副驾驶员不断的去调整前面进气喉部的大小和后面放气门的开闭。看来这个副驾驶员的工作还是挺累人的。

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现代战机都采用全自动化控制,台风的放气门在机翼机身的中部,那个被熏黑的洞口就是放气门。时间长了,就被熏黑了。



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F22的放气门在机背,平时关闭,并作了隐形处理,成了锯齿状,把强散射源变成弱的尖劈散射。

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女武神的驾驶室,其实要判断正副驾驶员的位置很简单。看哪边的操纵更复杂,哪边的参数仪表更多,那就是副驾驶员的位置啦,右边的一瞧就是个副驾驶室的样。其实1号机设置成手动/半自动有一个很重要的原因就是要采集各种飞行数据。因为XB70对空军而言是个全新的玩意,各种数据只能靠试飞员自己的经验去判断,去调整,去收集。即使到了今天,有了强大的电脑帮助,但真正的实际飞行情况,变幻莫测,最终还是要依靠试飞员自己,这就是试飞员的价值。每一个优秀的试飞员,都是一个国家极其宝贵的资产。
XB70的驾驶舱本来准备有4个位置的,正/副驾驶员,领航员和投弹手。但由于经费问题,飞机出来后只保留了正/副驾驶员的位置。

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女武神的弹射座椅也是很别致的,是全封闭的座舱。她的弹射座椅设计指标是要求能在3马赫下逃生,所以要用这种全封闭座椅。不然飞行员在3马赫下赤膊弹射,早就被迎面而来3马赫气流给拍扁了。而且这座椅在后来的一次重大事故中,起了关键作用,拯救了一个飞行员的命(咳。。咳。。另一方面,由于可靠性不高,也同时害了另一名飞行员的命)


压缩升力(CompressionLift)的首次应用
要让这么个轰炸机进行3马赫天空飞是个非比寻常的工程,体积,重量一上去,难度就直线上升。北美航空公司的工程师们首次采用了一个全新的概念,也是女武神的独门绝技――压缩升力。正是凭借压缩升力,使得女武神成为了独一无二的乘波飞行器,让她在人类众多的飞行器中始终占有浓重一席。她犹如漫长黑夜中的一座灯塔,给人类今后的高速飞行器设计照亮了方向,指明了一条道路。
这种现象是由NACANASA的前身)最先发现的,他们的研究为女武神的3马赫巡航

奠定了基础。由于气流在高速时是种可压缩气流,当飞机高速飞行时,它机翼下的尖锥状机身会把高速气流推向两边,使得翼下部分的气流被压缩,压力增大因而显著的增加升力,样机翼就无需做的非常大,还能减小阻力。
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更进一步,如果把外段的机翼向下翻折,把这股高压兜住,压缩起来,不让它向外溜掉,效果就会更强。飞机就骑在自己产生的高压激波上,依靠这股激波,把自己托起来。想象一下,你叉开双腿骑在马背上的姿势,这飞机也是如此,叉开裤裆,双腿加紧。只不过你骑的是马,而飞机骑的是激波。
激波沿着下翻机翼还有股向下的趋势,增升的效果更强。这种布局把压力更好的利用起来,所以它比一般机翼的效率提高了近30%。
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依据增压升力概念设计出来的飞机布局。


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图中的虚线是女武神3马赫高速飞行时,进气道前唇产生的第一道激波的走向。它刚好搭在外唇上,提高了里面的总压恢复。而这道激波继续向后延伸,会在机翼后面的某点开始流出去,可翻折的外翼刚好在那个点开始向下翻,把激波兜住,不让它溜出去。然后任你激波在下面翻江倒海,我自坐你上面,骑波而去,悠哉快活。
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女武神在起降的时候,外翼呈水平。大约跨音速的时候向下翻25度,超音速时向下翻65度,她的外翼是无法向下翻到90度的。

事实上,翼尖下翻还有很多的好处,下翻的翼尖能增加垂直方向的稳定性,相当于垂直尾翼一样。超音速时气流被压缩导致升力中心会向后移,翼尖下翻能减小三角翼后部的翼面积,这样就能减小后面的升力,使得升力中心更靠近飞机的重心,维持飞机的飞行稳定。而且女武神把所有起落架,炸弹舱,油箱,进气道等全部集中在机翼下的尖锥吊舱内,使得尖锥吊舱的容积大大的,对激波起更好的压缩作用。正是因为这些设计特点,使得女武神拥有所有飞机中最优秀的升阻比。

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风洞的测试也充分显示了使用增压升力的可行性
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但这时候,气动布局已经不是大的问题,最主要的还是气动加热的问题。

要能持续3马赫巡航,必然要过热障这道门槛。在3马赫巡航时,女武神的机头和其他的前缘部位的温度会上升到330度,而其他的一些部位温度只有232度。为了克服高温的影响,女武神也大量使用了不锈钢,并把它做成蜂窝夹层结构,同时也用到了钛。由于钛不仅加工困难,而且非常昂贵,所以钛只用在最关键的部位,所谓好钢用在刀刃上。但仅仅这样还不够,为了能抵抗高温,设计人员还细心设计,用飞机燃料来吸收热量。这吸饱了热量的燃油直接送进发动机燃烧,然后由后面冷的燃油来不断补充。不过这“冷”的燃料也已经是非常热了,以至于里面只要混进2%左右的氧气,这JP6燃油就能点燃。为了防止意外燃烧,在燃料空出的地方全部注入了氮气。
于是,女武神的造价在当时达到了天价,60年代的时候就已经是7.5亿美元一架了。那么这个7.5亿美元是个什么概念呢?美国海军在61年服役的全世界第一艘核动力航空母舰“企业”号的造价也只有“区区”4.5亿美元。。也就是说,当年的两架女武神造价,已经超过了3艘企业号核动力航母的造价。
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估计这支天一样造价的核动力环球编队,还不抵一架神一样造价的女武神。设想一下,某海军高级官员在视察了这支纯核动力舰队的时候,雄赳赳,气昂昂。可是当他看到了空军的女武神后,再回头看看他手下的这支“瘪三”舰队,会是种什么样的丧心病狂心态。你只要意识到这点,你就能明白到为什么美国海军和空军会有如此敌意,为什么会有人大喊:按这趋势发展下去,几十年后,美国空军一年的军费只能买一架飞机了。




但机体结构的问题导致整个项目的首飞推迟了3年。在1962年时,液压系统,备份电力系

统,蜂窝的夹层结构,油箱和进气道都遇到了些困难,翼尖也不能正确的进行偏转。为了解决这些问题,发电机变速箱加装了结构支撑柱,液压泵换成了更强,更耐热的材料。蜂窝夹层板表面添加了镍合金,机翼加装了适配器使它能正确的偏转。这些改装花了不少时间和金钱而且即使到了首飞的时候还有一些问题,比如她的一个油箱还是不能使用。
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正在装配中的女武神
直到1963年中旬的时候,整个1号机才装配完毕。65511号首次下线,然后在当年的921号进行了首飞。首飞本打算不进行超音速飞行的,但北美还是急于求成,因为如果他们在首飞时,就能把起落架收回并进行超音速飞行的话,空军会奖赏他们12.5万美元,这在

当时是笔不小的钱。重赏之下必有勇夫。
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首飞前,当然要先进行一些测试了。

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女武神的6台发动机全部启动时,吹起遮天蔽日的灰尘,给人感觉末日来临。
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由于女武神驾驶室太高,只能依靠汽车的升降机把试飞员送到驾驶舱口。

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准备起飞前的正面照。
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离地一瞬间前驾驶室内的镜头,左侧的主驾驶员正在拉杆,飞机准备抬头。
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最后飞机带着巨大轰鸣声,腾空而起。战神婢女从此正式翱翔蓝天,一个传奇就此开始。

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女武神的首飞急于求成,就有漫画家对此进行了有趣的描绘。
但在飞行中,飞机的一个液压系统失灵导致右边的起落架不能正常收回,最后飞机只能亚音速飞完全程。而且在最后降落的时候,左边起落架的一个后轮被锁死导致轮胎爆裂,还好并没有酿成大祸,只是引起了些小火,总体而言,相安无事。当然,奖金是泡汤了。
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首飞最后降落时,左侧的一个后轮起火。
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火灾很快的就被扑灭

105号的第二次试飞,液压系统还是出了问题。到了1012号,她第三次试飞的时候,终于进行了超音速飞行,然后一些列的记录神话开始了。1024号以1.1马赫持续进行了40分钟的巡航。196534日第七次试飞时,持续超音速巡航1小时。到她第十次试飞时,超音速巡航74分钟,包括50分钟2马赫的超音速巡航。

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女武神第四次试飞的情况。这么个明星级别的飞机,自然会有大量的重要高管来视察慰问,为了能好好的迎接贵宾,飞机表面被多次的涂上厚重的漆。但高速飞行时直接把这些多层的漆给吹掉,就成了这幅狼狈模样。
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这飞机给折腾的,表面简直像给狗啃过一样。最后决定,不再重复涂多层,全部只涂一层漆。


而在65年的57号第十二次试飞时,当他以2.58马赫巡航时,她进气口的水平分离器一小块蜂窝板脱落,被吸进了进气道,导致严重事故。就是前面介绍的那次把6台发动机打坏4台,后来成功重启一台,最后靠3台发动机飞回来的那次。



在试飞了17次后,在1965年的1014号终于飞到3马赫。但在高速巡航中,机翼前缘受

伤,并无造成大碍。由于结构存在的问题,1号机后来被限制在时速2.5马赫。而那次也成了1号机唯一进行的一次3马赫巡航。

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飞回来后,机翼前缘发现有些破损。

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编号为200011号机,她的翼尖下折的很厉害,说明她此时正进行高速巡航。而唯有这时,才是女武神表现的最佳时刻。

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流畅的机身,下折的翼尖,优雅的线条,空气动力学的典范,乘波而去,这就是女武神傲世群雄的本色。高速飞行的时候她驾驶舱前面可以隆起,飞机更呈流线型,起降的时候可以塌下去,增加飞行员的视野。

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我是天空中的女神,驰骋在天际间潇洒。飞扬,飞扬,飞扬,神游于九天之上。环顾银装世界,不见飞雪却见云裳。飞扬,飞扬,飞扬,乘波向前高速翱翔。无需忧虑,尽情敞飞,认清我高傲的方向。

越过凄清的山峦,拂过冷漠的平原,横扫荒凉的大漠,展现世人我澎湃的力量。我凭借我灵巧的身躯,
抓住寒风,扭转千浪,排山倒海,极速飞扬。我就是独一无二的―――女武神!

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女武神与B58齐飞。


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女武神与B52齐飞。
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女武神独自单飞。错了,是降落。




2号机登场

由于1号机存在某些缺陷,风洞的测试表明只需对机体结构进行些优化调整,就能显著

改善飞机的性能,所以后来北美航空又造出了第二架女武神,尾号202072号机在机翼上加5度的反角,改进了液压系统,表面也处理的更加光滑,进气系统也改成全自动的了。这些改进的成效很显著,在1965717日的2号机首飞中,就飞到了1.4马赫。196613首次飞到3马赫。到519号,2号机以2.5马赫飞了62分钟,里面包括了33分钟的3马赫巡航。

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2号机的首飞
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兴奋的人们在机场玩观看2号机的腾飞。

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编号为202072号机,正在乘波而去,2号机针对1号机的各种瑕疵进行了大量的修改,结构更完善,飞行性能更强。1号机虽然飞过3马赫,但后来被限速在2.5马赫。而2号机则完全没这烦恼,可以尽情的飞3马赫。可以说,2号机才是一个完美的战神婢女。
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女武神2号机收拢翅膀驰骋于天空,以比子弹还快的速度极速飞翔,天空就是女武神表现的舞台,划破天空的震响正是她唱出的那一曲离弦的箭之歌。



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2号机降落的时候,拉出巨大而漂亮的涡旋,女武神的美感此时表现的淋漓尽致。

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难得的两人同在屋檐下。

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女武神的6台发动机带给人的永远是那样的震撼。
但技术问题一直困扰着两架飞机,196631日,1号机飞行时,主备份液压系统全部失

灵,起落架也无法正确下放,最后飞机只好拐着一只脚强行降落,幸运的是居然安全降落,只是受了点小伤害。

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由于还是液压系统的问题,1号机这次降落的时候是拐着一只脚降落的。这种高难度姿势也是世间少有,到飞机最后停止时,几乎转了个110度大转弯。



本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/7640df4a2e3f5727a5e96278.html

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